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Mejora escaldador Cabinplant

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Mejora escaldador Cabinplant

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Area: 5888268 km2
Countries:
Brazil; Peru; Suriname; France; Colombia; Guyana; Bolivia; Venezuela; Ecuador
Cities:
Santa Cruz; Manaus; La Paz
PFAF ID:
HydroBasin Level:
Baseline Water Stress:
Water Quality Stress:
Sanitation Access Stress:
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Location
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City & Country
,
()

Quick Info

Countries: Chile
Basins: South Pacific (379) (Mapocho River)
Project SDGs:
Includes Sustainable Development Goals from the project and its locations.
Water Use Efficiency (SDG 6.4)
Project Tags:
Includes tags from the project and its locations.
Water Recycling and Reuse
Services Needed: No services needed/offered
Language: Español
Start & End Dates: Jun. 01, 2018  »  Sep. 01, 2018
Project Source: El Agua nos Une
Profile Completion: 56%

Project Overview

El equipo es un pre-cocedor de vegetales, consta de 3 etapas: pre-escaldado, escaldado y enfriado. El proceso de escaldado se realiza por aspersión de agua caliente y el enfriamiento por aspersión de agua fría. El agua caliente que se utiliza en el proceso de escaldado, se obtiene con la inyección de vapor saturado, proveniente de la caldera. El producto se trasporta en contracorriente al agua, para aumentar la eficiencia del proceso, y el agua caliente obtenida en la zona d…

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El equipo es un pre-cocedor de vegetales, consta de 3 etapas: pre-escaldado, escaldado y enfriado. El proceso de escaldado se realiza por aspersión de agua caliente y el enfriamiento por aspersión de agua fría. El agua caliente que se utiliza en el proceso de escaldado, se obtiene con la inyección de vapor saturado, proveniente de la caldera. El producto se trasporta en contracorriente al agua, para aumentar la eficiencia del proceso, y el agua caliente obtenida en la zona de enfriamiento, se reutiliza para calentar el producto en la etapa de pre-escaldado. Las mejoras realizadas fueron:

Conectar la alimentación de agua fría del equipo a un chiller que entrega el agua a 5-7°C. Esto permite enfriar el producto con menos agua.

Modificar la zona de intercambio agua-vapor, mejorando la eficiencia del proceso y reduciendo el consumo de vapor. Dado a que es un equipo antiguo, no contaba con una zona de intercambio de energía agua-vapor, la inyección de vapor se realizaba de forma directa al agua. Por esto la transferencia de energía era ineficiente.

Mejoras en el sistema de control del equipo. Esto permitió estandarizar la operación.

Project Results

Reducción estimada del 10 % de agua que utiliza el equipo: aprox 1.000 m3/año

Reducción estimada del 20% de vapor (agua caldera): aprox 400 m3/año

Reducción del 30 % en gas natural requerido por la caldera para abastecer con vapor al equipo y 5% del total utilizado en planta. Aprox. 20.000 m3/año.

Otros beneficios: Se obtendrá un ahorro aprox de $ 8.000.000 por temporada, por disminución de uso de gas natural en la caldera.

Sourced From:

Project Photos

Partner Organizations


Somos una corporación privada sin fines de lucro que fomenta innovaciones que “mueven la frontera de lo posible”. Nuestros socios son el Estado de Chile y BHP. En FCh generamos redes internacionales, entregando soluciones de alto impacto para abordar los … Learn More

Nuestra misión es satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos, a través de la producción, venta y distribución de Frutas y hortalizas tanto en Chile como en el resto del mundo. Buscamos permanentemente … Learn More

Gerardo Díaz
Admin  
Romina Grancelli
Primary Contact  

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